Según RT , el jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Yury Borisov, dijo que la sonda Luna-25 no apagó su motor a tiempo y se desvió de su órbita planificada.
Desafortunadamente, la parada del motor no se planificó de forma secuencial, sino cronometrada. En lugar de los 84 segundos previstos, el proceso tardó 127 segundos, declaró Borisov a la cadena de televisión Rossiya 24 el 21 de agosto.
Una fotografía tomada por la cámara de la nave espacial Luna-25.
El 20 de agosto, Roscosmos informó que la estación interplanetaria automática rusa Luna-25 colisionó con la Luna en lugar de alunizar como estaba previsto. La nave recibió señales para formar una órbita elíptica antes del alunizaje, pero perdió contacto a las 14:57 (hora de Moscú). Los intentos de localizar la nave y restablecer el contacto fueron infructuosos.
Se reunió un comité que representa a las agencias para determinar la causa del fracaso de la investigación.
Luna-25 se lanzó el 11 de agosto a bordo de un cohete Soyuz 2.1b desde el cosmódromo de Vostochny, en la región de Amur, en el Lejano Oriente ruso. Es la primera sonda enviada a la Luna por Rusia desde la era soviética.
Esta misión tiene como objetivo aterrizar la nave espacial cerca del polo sur de la Luna, conocido por su terreno difícil.
La nave entró en órbita lunar a principios de la semana pasada y envió imágenes de alta resolución de la cara oculta de la Luna. Está previsto que la nave aterrice el 21 de agosto para examinar el suelo lunar en busca de hielo, probar la tecnología de aterrizaje suave y realizar investigaciones a largo plazo sobre la capa exterior de la Luna.
Phuong Anh (Fuente: RT)
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)